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減速電機松動在低速大轉(zhuǎn)矩設(shè)備上替代減速機

日期:2023-01-09 16:41:46瀏覽量:72349

減速電機松動

減速電機松動具有節(jié)能高效、低速直接驅(qū)動效果良好的特點,在某大型建材企業(yè)對大功率主電機進行了“更新-直驅(qū)”改造試驗,即采用新型節(jié)能高效減速電機松動替代原來的鼠籠異步電動機,去掉減速機及其稀油站系統(tǒng),直接驅(qū)動球磨機運行。

本次改造主要采用減速電機松動直接驅(qū)動球磨機的小齒輪工作,去掉減速機及其稀油站系統(tǒng),可在顯著降低能耗的同時,大大提高工作效率,減少運行維護成本,實現(xiàn)真正意義上的免維護。

改造前系統(tǒng):現(xiàn)有系統(tǒng)采用異步電動機—減速機—小齒輪—大齒輪的模式驅(qū)動,由于異步機和減速機的效率非常低,并且存在著維護頻繁、漏油等系列問題,嚴(yán)重影響生產(chǎn)成本與經(jīng)濟效益。

改造后系統(tǒng):為了提高傳動環(huán)節(jié)的效率,本次改造擬采用低速大轉(zhuǎn)矩永磁同步電動機直接驅(qū)動小齒輪,帶動大齒輪轉(zhuǎn)動。

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技能技術(shù)改造經(jīng)濟效益分析

項目改造完成后,通過一段時間的運行,綜合比較測算,改造取得了良好的經(jīng)濟效益。

年節(jié)電量34.56萬kWh,折合電費17.2萬元;省掉了減速機稀油站油泵電機(功率2.2 kW),年節(jié)電1.1萬kWh(按年運行300 h,負(fù)荷率75%計算),折合電費0.5萬元;永磁直驅(qū)電機機械結(jié)構(gòu)簡單,省掉了減速機及其稀油站、慢轉(zhuǎn)電機環(huán)節(jié),減少設(shè)備維護勞動投入,節(jié)約減速機及油站備件、油品消耗等費用0.8萬元/年;永磁直驅(qū)電機除滿足正常生產(chǎn)外,還同時滿足了斷料減轉(zhuǎn)降負(fù)荷、檢修定位停機等要求,不需崗位人員進行切換操作,降低了人員勞動強度;永磁直驅(qū)電機功率因數(shù)為0.952,遠高于原鼠籠電機的0.834。經(jīng)測算直驅(qū)電機變頻器輸入側(cè)功率因數(shù)為0.99,供電變壓器二次側(cè)功率因數(shù)不用電容補償即滿足要求,節(jié)省采購電容器一次性支出3萬元,平均每年節(jié)省1萬元。

主電機“更新-直驅(qū)”改造項目實施后,設(shè)備運行平穩(wěn)、正常,能夠滿足生產(chǎn)要求,節(jié)能效果明顯,平均節(jié)電率達20%左右,且能顯著降低設(shè)備維護成本和操作人員勞動強度。此項技術(shù)非常適合低速大轉(zhuǎn)矩設(shè)備,具有很高的推廣應(yīng)用價值。

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